機械社區
標題: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧! [打印本頁]
作者: 我在飛 時間: 2006-10-13 20:49
標題: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
希望大家在此相互交流,共同進步!
8 W1 r# u- u! W/ z x+ X, Y例 我公司一臺日本AMADA數控轉塔沖在快速復位時報警X軸過載,停機.拆下X軸直流伺服電機發現炭刷磨完卡住轉子.更換新伺服電機后還報警X軸過載,不能工作.懷疑伺服驅動器主電路過載損壞(其為減小體積,將四個軸的伺服電機的驅動器集成在一起,北京辦事處售價3萬余元一個),拆解驅動器檢查主電路的整流單元,濾波單元,輸出模塊都正常.后檢查輸出端一壓敏電阻時發現其已擊穿,更換后故障排除.故障原因:當伺服電機卡住時,驅動器的過壓,過流保護電路動作需要一定的緩沖時間,這時編碼器已檢測不到轉動信號,驅動器為補償轉速迅速提高電壓,當電壓達到壓敏電阻限值時,壓敏電阻擊穿,出現故障.
作者: ftghnj 時間: 2006-10-13 22:06
標題: Re: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
看來是直流伺服電機是閉環控制的,數控轉塔應該高精度很貴吧
作者: ftghnj 時間: 2006-10-13 22:10
標題: Re: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
壓敏電阻同時起保護作用的,應該是有意設計的,一舉兩得,小日本豬最精于設計,好多元件不知一個用意,要見一個學一招
作者: 黃一鈁 時間: 2006-10-15 12:53
標題: Re: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
謝謝我在飛,我收藏了!
作者: 我在飛 時間: 2006-10-15 15:14
標題: Re: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
傳一個變頻器的電路原理圖供大家維修時參考。(包括主電路,電源單元,觸發單元等)
作者: polo 時間: 2006-10-16 15:59
標題: Re: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
不錯,這是什么品牌的變頻器的電路圖。能否把其原理分析一番,我想大家會變頻器有更深的理解。
作者: sh0808a371 時間: 2006-10-19 21:31
標題: Re: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
我收藏了!
作者: 我在飛 時間: 2006-10-23 22:27
標題: Re: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
****轉貼****
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生產中經常會遇到數控機床加工精度異常的故障。此類故障隱蔽性強、診斷難度大。導致此類故障的原因主要有五個方面
1)機床進給單位被改動或變化。(2)機床各軸的零點偏置(NULL OFFSET)異常。(3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常。(4)電機運行狀態異常,即電氣及控制部分故障。(5)機械故障,如絲桿、軸承、軸聯器等部件。此外,加工程序的編制、刀具的選擇及人為因素,也可能導致加工精度異常。 ; F. A9 ^% B% e; R% t
; J$ d8 \) o" o; P8 z! z' I" d2 s, F 1. 系統參數發生變化或改動 . g& T3 j( N T3 V
A7 j+ P% ^2 w# a 系統參數主要包括機床進給單位、零點偏置、反向間隙等等。例如SIEMENS、FANUC數控系統,其進給單位有公制和英制兩種。機床修理過程中某些處理,常常影響到零點偏置和間隙的變化,故障處理完畢應作適時地調整和修改;另一方面,由于機械磨損嚴重或連結松動也可能造成參數實測值的變化,需對參數做相應的修改才能滿足機床加工精度的要求。
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0 J2 K% I! e0 ~- U 2. 機械故障導致的加工精度異常
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一臺THM6350臥式加工中心,采用FANUC 0i-MA數控系統。一次在銑削汽輪機葉片的過程中,突然發現Z軸進給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切)。調查中了解到:故障是突然發生的。機床在點動、MDI操作方式下各軸運行正常,且回參考點正常;無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認為,主要應對以下幾方面逐一進行檢查。 9 v) f- @5 E/ f# Z
3 P* Y; N; @3 F 1)檢查機床精度異常時正運行的加工程序段,特別是刀具長度補償、加工坐標系(G54~G59)的校對及計算。 5 n+ N& u0 P* e. ?) X
9 m) g8 q, N: \ 2)在點動方式下,反復運動Z軸,經過視、觸、聽對其運動狀態診斷,發現Z向運動聲音異常,特別是快速點動,噪聲更加明顯。由此判斷,機械方面可能存在隱患。 & S0 r& u& [% ?
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3)檢查機床Z軸精度。用手脈發生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況。在單向運動精度保持正常后作為起始點的正向運動,手脈每變化一步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機運行良好,定位精度良好。而返回機床實際運動位移的變化上,可以分為四個階段:①機床運動距離d1》d=0.1mm(斜率大于1);②表現出為d=0.1mm》d2》d3(斜率小于1);③機床機構實際未移動,表現出最標準的反向間隙;④機床運動距離與手脈給定值相等(斜率等于1),恢復到機床的正常運動。 4 y$ j$ X; i1 {2 F- n+ _7 [# K
0 { q$ A2 e# k! `7 Z' r4 d) Q. ? 無論怎樣對反向間隙(參數1851)進行補償,其表現出的特征是:除第③階段能夠補償外,其他各段變化仍然存在,特別是第①階段嚴重影響到機床的加工精度。補償中發現,間隙補償越大,第①段的移動距離也越大。 7 b! Y6 o0 G" G, H; N5 H" ?" q; m
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分析上述檢查認為存在幾點可能原因:一是電機有異常;二是機械方面有故障;三是存在一定的間隙。為了進一步診斷故障,將電機和絲杠完全脫開,分別對電機和機械部分進行檢查。電機運行正常;在對機械部分診斷中發現,用手盤動絲杠時,返回運動初始有非常明顯的空缺感。而正常情況下,應能感覺到軸承有序而平滑的移動。經拆檢發現其軸承確已受損,且有一顆滾珠脫落。更換后機床恢復正常。
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1 H9 j; E8 z t6 J! ^ 3. 機床電氣參數未優化電機運行異常
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) B/ j- M8 m3 ?) r 一臺數控立式銑床,配置FANUC 0-MJ數控系統。在加工過程中,發現X軸精度異常。檢查發現X軸存在一定間隙,且電機啟動時存在不穩定現象。用手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較嚴重,啟停時不太明顯,JOG方式下較明顯。 ) o7 l1 J) A' O" z
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分析認為,故障原因有兩點,一是機械反向間隙較大;二是X軸電機工作異常。利用FANUC系統的參數功能,對電機進行調試。首先對存在的間隙進行了補償;調整伺服增益參數及N脈沖抑制功能參數,X軸電機的抖動消除,機床加工精度恢復正常。 ; t0 B( S0 e' K
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4. 機床位置環異常或控制邏輯不妥 3 v" M) A6 b5 B: z! ]6 M+ J" O1 n; v
, ^8 w; C: f8 T; a6 |1 L/ X) Q& L 一臺TH61140鏜銑床加工中心,數控系統為FANUC 18i,全閉環控制方式。加工過程中,發現該機床Y軸精度異常,精度誤差最小在0.006mm左右,最大誤差可達到1.400mm。檢查中,機床已經按照要求設置了G54工件坐標系。在MDI方式下,以G54坐標系運行一段程序即“G90 G54 Y80 F100;M30;”,待機床運行結束后顯示器上顯示的機械坐標值為“-1046.605”,記錄下該值。然后在手動方式下,將機床Y軸點動到其他任意位置,再次在MDI方式下執行上面的語句,待機床停止后,發現此時機床機械坐標數顯值為“-1046.992”,同第一次執行后的數顯示值相比相差了0.387mm。按照同樣的方法,將Y軸點動到不同的位置,反復執行該語句,數顯的示值不定。用百分表對Y軸進行檢測,發現機械位置實際誤差同數顯顯示出的誤差基本一致,從而認為故障原因為Y軸重復定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度進行仔細檢查,重新作補償,均無效果。因此懷疑光柵尺及系統參數等有問題,但為什么產生如此大的誤差,卻未出現相應的報警信息呢?進一步檢查發現,該軸為垂直方向的軸,當 Y軸松開時,主軸箱向下掉,造成了超差。 # b7 A E, G$ w+ b% Y
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對機床的PLC邏輯控制程序做了修改,即在Y軸松開時,先把Y軸使能加載,再把Y軸松開;而在夾緊時,先把軸夾緊后,再把Y軸使能去掉。調整后機床故障得以解決。
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作者: wangxinli 時間: 2006-10-29 17:52
標題: Re: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
太好了!完分感謝!
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作者: wangxinli 時間: 2006-10-29 17:56
標題: Re: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
求變頻器在風機泵類應用節能公式應用。謝謝!
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作者: wangxinli 時間: 2006-10-29 17:58
標題: Re: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
我名起的不好,誤操做因起。望大家見諒
作者: 能源員 時間: 2006-10-31 19:19
標題: Re: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
變頻器的核心就IGBT,我覺得IGBT壞了,那就沒有修復的價值了,還真的不如重新再買一臺了,尤其是國產變頻器啊 .控制電路就是芯片,不過我覺得國產的變頻器芯片都是仿照外國來做的,或者就是將外國的技術買來.沒有什么知識產權啊!國產變頻器還不行啊!
作者: 我在飛 時間: 2006-10-31 21:53
標題: Re: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
kala 你好
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我感覺IGBT不難,較好替換,但控制電路難呀。。
作者: 老鷹 時間: 2006-10-31 21:57
標題: 大家還是提出具體問題為好
工控維修經驗不能泛泛而談,我感覺大家可以圍繞具體問題展開,因為這里涉及很多問題。當然,也可以自己全面總結一下發上來,這樣三言兩語,又都堆在一個帖子里,很難分辨。
作者: cekong0769 時間: 2006-12-19 21:25
標題: Re: 大家來談談在工控維修方面的一些經驗吧!
比較詳細
作者: 韓涵 時間: 2007-10-4 19:46
謝謝,好樣的
作者: 能源員 時間: 2007-10-15 13:06
大俠能不能講一下變頻如何能節能吧$ s+ T6 ~- B1 e) |- D" c/ ~- M0 b
迫切想知道
/ A3 ]4 `" h: M' m" e" J, e9 C再一個就是變頻器的矢量控制的原理?" T8 O' i: Q( h! k6 O
找了好長時間了?
作者: 我在飛 時間: 2007-10-15 17:08
變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、再次整流(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成的。
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6 Q+ G6 O8 T* X 電機在工頻電源供電時起動和加速沖擊很大,而當使用變頻器供電時,這些沖擊就要弱一些。工頻直接起動會產生一個大的起動電流。而當使用變頻器時,變頻器的輸出電壓和頻率是逐漸加到電機上的,所以電機起動電流和沖擊要小些。: X& q; k. h. F, @- `, F
通過使用磁通矢量控制的變頻器,將改善電機低速時轉矩的不足,甚至在低速區電機也可輸出足夠的轉矩。
% v' e7 K0 `4 {6 {2 m! b, U) r 使用矢量控制,可以使電機在低速,如(無速度傳感器時)1Hz(對4極電機,其轉速大約為30r/min)時的輸出轉矩可以達到電機在50Hz供電輸出的轉矩(最大約為額定轉矩的150%)。8 F1 y. ~$ j# c8 [- X
對于常規的V/F控制,電機的電壓降隨著電機速度的降低而相對增加,這就導致由于勵磁不足,而使電機不能獲得足夠的旋轉力。為了補償這個不足,變頻器中需要通過提高電壓,來補償電機速度降低而引起的電壓降。變頻器的這個功能叫做轉矩提升。& |% y. L5 }; d( Y2 G' h* o
轉矩提升功能是提高變頻器的輸出電壓。然而即使提高很多輸出電壓,電機轉矩并不能和其電流相對應的提高。 因為電機電流包含電機產生的轉矩分量和其它分量(如勵磁分量)。; x$ F7 q. J) `# x3 c
矢量控制把電機的電流值進行分配,從而確定產生轉矩的電機電流分量和其它電流分量(如勵磁分量)的數值。5 I) Y! O" J" f
矢量控制可以通過對電機端的電壓降的響應,進行優化補償,在不增加電流的情況下,允許電機產出大的轉矩。此功能對改善電機低速時溫升也有效。
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