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本帖最后由 sniper2006 于 2015-8-27 22:26 編輯 8 U* }! g, @; N, k1 x
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公司磨削如下圖所示零件為瓶頸工序(依次磨削Φ28、Φ35、Φ42三個外圓和兩個端面),機動時間為360,為提高生產效率,決定改用成型磨磨削。
. D# Q" \% A" `# c6 m: C) _
: s$ G6 j2 S' K: e4 {# |2 @8 I9 ^, h+ V5 Y; }
第一步:設計成型砂輪,成型砂輪由圣戈班來制作,圖紙如下:1 r, N8 P& Y9 C3 r! o% h
4 l* l4 F5 T# |1 }( \7 g
Z4 R) t' _! K) l+ T第二步:成型砂輪終于到貨了,接下來就是最關鍵的成型砂輪休整程序了,中間出了點小問題(程序調試了好幾天,終于把砂輪休整完成了)貼小部分程序代碼(西門子810D系統)如下:
8 G$ p- K6 l" v0 GR50=R70+42
! E7 j$ a A+ F1 x$ G- C! ~: `, X+ l- x1 YR52=R50-35
7 U, V8 A( m" N6 x: `7 RR51=R50-28& q2 q% p: l. Q
R60=R71-98# c8 [; ?" I- M* c# J7 h
R61=R71-80.7
4 X, y$ `) t% }& x: nR62=R71-28.5
# ^8 J% l1 i: d2 \* y; M. k7 sTRAANG
; a5 _# p8 z' G" t7 b. s% F……
5 V* Y' L, b+ h ]& V* }3 C# ^……' q8 w+ y7 W: v1 ]: X0 _
……
0 g5 e8 C3 v% H: O' X……
% v- c. @# N& P' p: o$ TM17
+ q+ H/ L) D& ^. e% a==eof==% I3 ~+ b( n- m/ }3 m
, x: u @; }* `# G1 Y第三步終于可以加工了,開始軸向A尺寸和B尺寸不穩定,經分析是軸向量儀側頭有點小問題,取下來普車上用銼刀休整下,重新裝上后,軸向尺寸也穩定了,試加工30件,經檢測后全部合格,磁粉探傷后也無裂紋等,工藝改善完美成功,改善后的機動時間為150秒左右。+ Z% s0 o) @8 @& b0 X
設備的單班產能從改善前的:251*8*3600*0.8/360=16064件提高到251*8*3600*0.8/150提升到38553件。過程能力圖如下:2 p9 X( C4 c+ z @- v% U( I
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! }# h7 {+ m# r3 [$ Y提供兩本西門子的編程手冊下載見附件基礎版本太大就分卷壓縮:$ W7 B+ j3 m1 o S0 x
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) F' J# y: S6 D" l8 v, a下次為大家帶來由磨削改車削的工藝改善。
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