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又來了!這種機構(gòu)位移傳感器檢測不準(zhǔn)確,為什么 大家討論下

[復(fù)制鏈接]
11#
發(fā)表于 2017-6-16 08:20:35 | 只看該作者
也有可能是氣缸推力過大,導(dǎo)致位移傳感器每次壓縮時狀態(tài)有差別;你圖片上氣缸安裝在哪里?氣缸出力方向要跟傳感器軸心同軸,否則也會有受力點偏差

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我也考慮是氣缸的問題,我將氣缸速度調(diào)慢,將力度也調(diào)慢,結(jié)果更不一致了!相差更大!想要試用出力和速度都比較均勻的機構(gòu),但是沒條件,設(shè)備已經(jīng)在客戶那里在用了。只有這個傳感器檢測問題解決不了。波動太大!  發(fā)表于 2017-6-16 08:30
謝謝,氣缸裝在下部,圖示中右側(cè)的所有零件都裝在2跟導(dǎo)軌上,然后底部氣缸為動力!整個機構(gòu)左移的時候有限位阻擋。  發(fā)表于 2017-6-16 08:28

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12#
發(fā)表于 2017-6-16 08:30:07 | 只看該作者
這樣裝配的結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)剛性不夠的話,汽缸一壓有0.1的變形很正常

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我也認(rèn)為剛性有問題  發(fā)表于 2017-6-16 09:28
13#
發(fā)表于 2017-6-16 08:57:28 | 只看該作者
信息全面點
14#
發(fā)表于 2017-6-16 09:05:26 | 只看該作者
靠什么復(fù)位呢?怎么保證接觸產(chǎn)品部分一直處于左側(cè)?以前做的這樣的結(jié)構(gòu),傳感器國產(chǎn)的沒出現(xiàn)過那么大的誤差!

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15#
發(fā)表于 2017-6-16 09:32:47 | 只看該作者
可以試試其它的長度檢測方式。
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點評

我也建議用其他方式,最早的時候我就提出這種機構(gòu)不靠譜,經(jīng)理(經(jīng)理設(shè)計的)說,沒事,就是個擺設(shè)。如今設(shè)備到現(xiàn)場,客戶問:這塊是干什么的,于是經(jīng)理硬著頭皮說,檢長度的。于是客戶現(xiàn)在盯著這點了,必須0.02..  發(fā)表于 2017-6-16 09:35

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16#
發(fā)表于 2017-6-16 10:12:18 | 只看該作者

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17#
發(fā)表于 2017-6-16 11:54:23 | 只看該作者
重復(fù)定位的問題。另外盡量減少沖擊等振動對估器的影響

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現(xiàn)在驗證的問題 就在氣缸那里 整個機構(gòu)左移的位置偏差在0.05  發(fā)表于 2017-6-16 12:03
18#
發(fā)表于 2017-6-16 18:25:14 | 只看該作者
我來看看最終原因是什么?/ ~1 t: Y" w6 i4 D$ [5 F% d
19#
發(fā)表于 2017-6-16 21:31:45 | 只看該作者
電阻式的測長機構(gòu)精度普遍偏低。: g$ @& {" _+ T% u* m
建議用光柵尺。

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現(xiàn)有設(shè)備無法做大的改動了!老板的死命令!  發(fā)表于 2017-6-17 10:38
20#
發(fā)表于 2017-6-16 23:04:24 | 只看該作者
樓主可以參考下面的辦法,試驗一下:
% D+ S6 C7 ?7 U6 ]7 A/ ~1.將傳感器頭部和導(dǎo)軌上的連接塊松開,單獨測試傳感器,壓入、彈出的變動量,既重復(fù)定位精度。0 z7 X# ?* s' F. @; u* ]& W: |
2.將傳感器頭部和導(dǎo)軌滑塊連接一起再試,而且要注意在復(fù)位彈簧不同行程作用下的誤差。" x3 C: m5 G( I
3.將氣缸掉氣,工件確認(rèn)夾緊,手動用推動這個機構(gòu)到阻擋點,嘗試用不同大小的力量測試,看看阻擋點的剛度。; v, T0 h# W- Y* e7 Q. u
從傳感器一直到整個尺寸傳遞機構(gòu),過程拆開了一點點試驗每個部分的重復(fù)定位精度,應(yīng)該是有結(jié)論的( g' t% y, C. y
+ d" @1 e& S% Q3 z) R! K
個人覺得,
& M) d4 j6 y$ @6 c1.傳感器復(fù)位彈簧不足以克服直線導(dǎo)軌的摩擦力和慣性! Y$ p% y( G5 U9 s( l1 C, o
2.氣缸前一定要加緩沖器,盡量消除彈跳0 ]- w' L# i9 {; D; I4 ]4 i) L
3.阻擋點增大剛度,設(shè)有磨損槽,定期更換4 M2 A( W  [1 {5 z. F
% {0 Y0 \: N8 k/ e$ r# Z

  ^7 m% T/ a: s+ W
7 {4 D$ \8 `  J5 w9 i& A% d0 I) q& t0 ]0 ]) `0 K$ g

點評

0.02~0.08  發(fā)表于 2017-6-17 10:45
我的測試方法:1、百分表固定,抵住檢測機構(gòu)安裝板,重復(fù)動作得到百分表跳動值在0.01~0.07 2、百分表固定,抵住檢測片,現(xiàn)有位移傳感器頂住的滑塊固定,重復(fù)動作得到的百分表跳動值在0.02~0.0   發(fā)表于 2017-6-17 10:45
專業(yè)!  發(fā)表于 2017-6-17 09:20

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