所用設備:EMAG VL2 倒立車床,工件在上,鉆頭、鉸刀在下,材料為低碳鋼,硬度200HV左右,鉸孔前的鉆孔為9.6mm,鉆頭深度:36mm,鉆孔時鉆頭和工件同時鉆,鉸孔直徑9.8mm,鉸孔深度31mm,6刃切削,鉸孔后孔口刮花,孔徑變大,鉸刀刀桿變彎,均朝Y軸方向彎,鉸刀壽命不穩定,有時可以做接近200件,有時只能做幾,鉆頭鉆完孔口位置與精車過后的外徑同心度為0.13,鉸完孔后的同心度為0.09;
+ z7 p4 S- b! x" m: t( N# K3 z注:( g5 [5 P, o6 `: Q9 g3 p
(1) 主軸、刀塔精度已調好;) h r4 R7 ~" m% ^
(2) 鉸刀的母線、跳動調好,沒有問題;
5 H2 d. T. f# \8 C+ T7 z" [% V(3) 9.6鉆頭換過2種品牌,依然沒有效果;% V* Y& @5 ~. R& W, S
(4) 鉆頭跳動打過,沒有問題;
+ W' {. [! a2 w% O2 ^, Q(5) 鉆頭、鉸刀刀座刀柄也更換過新的;' ?. m5 S( M9 h2 |. s' y- k
(6) 鉆頭更換過刀位;9 b( L- g( y& I/ b4 A s, w
(7) 先粗車外徑后再鉆孔;( k* \( c, R# q0 L( q( K1 H3 @) x
(8) 入鉆先慢后快,入鉆端面平整;
+ Y2 J' M {& H+ ?- @' O做完這些操作后,依舊沒有改善,請各位大神幫忙看看有哪邊可以改善的?
) f* c% S4 ~) J# s9 M# |- s, Z% y# [謝謝!! [6 v3 X' {4 d" @% |
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