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我所在的是一家二極管制造的龍頭企業(yè),有一套模具有些問題,求高人來解決。
( ?6 C0 ~, }' x n3 ^這套模具每年正常消耗的費用是15W rmb,您能提出有效方案,并試行成功,訂單就是您的,或者您所在單位的。6 o: u& x6 l; s! Z
當(dāng)然您更能以此打入我們的采購系統(tǒng),作為備品供應(yīng)商。我們廠內(nèi)光是沖裁設(shè)備就有100余臺,所以之后的好處我就不多說了。3 n; C& E/ S2 V1 B
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廢話少說,上主題。
4 g. g8 p, B8 ?: s冷沖壓,落料模具。每分鐘沖裁80次,每次下料60顆。(15把punch,每個punch每次沖裁切下4顆材料)
" f$ X. R2 }8 C2 ]/ s3 ?8 j設(shè)備類型為FCL,是荷蘭Fico的設(shè)備。
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所沖材料為 框架式二極管陣列。15行*72列。每次沖15行*4列。
8 m9 M( K# B1 { ?1 W, A! n框架基材為無氧銅0.15mm厚,表面包覆0.02mm厚的純錫鍍層。
4 m- a) Y8 t& y每次沖裁下來的單顆材料是長方體的二極管器件(長方體大體尺寸2.2*1.3*0.65mm,單顆重量0.006克),切斷部位 是 長方體 長度方向上的兩個邊。寬度一邊為0.6mm和0.82mm: @5 [+ z, ` N1 Q D7 v" p5 J4 d
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現(xiàn)有的問題:( G1 C- j+ G$ j: o
每次沖裁 將材料切斷之后,材料沒有下落,反而隨著凸模的升起,逃出了下模的止口。4 ~' @7 ?8 r# O5 f
導(dǎo)致材料可能破損等等問題。
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一些基本情況:
& T$ J$ ]/ [9 x, a9 o$ `1,間隙 :目前凹凸模 單側(cè)間隙5%t- M$ D5 S! z, \
2,上模吃刀深度1.3mm,下模止口深度0.3mm。
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% t4 G+ q# Q/ I3 I& }. [做過的動作:
7 K4 ~& p1 o, u: Q1,改變間隙,試過3%t ,沒效果。7%,反效果。
" y! U( O% t) z* |+ C( \0 I2,增加吃刀深度,在不伸出脫料板的情況下,試過最長的凸模,沒效果。7 I9 V ^5 p: A5 b$ O' [! E' ]* s$ x
3,在凸模上打孔,增加吹氣,有部分效果。但無法晚卻避免。. ]. n5 i2 L+ Z8 T! X$ M. I! U
4,下模增加抽真空,沒有效果0 `1 n! Z: R# \4 ^/ q( Q
5,改變凸模結(jié)構(gòu),刀口加小凸臺;斜刃刀具等等,無效果。" D6 A4 \/ v" O0 }' ~: w8 s$ z& T
總之,包括原廠在內(nèi)的一些人也做過一些動作,有付費的,也有免費的,但是都沒有成功。5 ?8 q2 ?( U! Y8 U: E) {
目前的狀況是,同樣的圖紙,有些刀具就可以做到?jīng)]有 跳屑,有些刀具就有。這是我們無法忍受的。+ q* Z+ R4 V) k; G
所以我們要尋找能解決這個問題的高手,好處前面提過了,不多說。0 h$ |* N5 O* I* g
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由于公司的網(wǎng)絡(luò)不能上傳圖片,有興趣的大俠,請留下聯(lián)系方式,最好是郵箱或者電話。我會和您聯(lián)系,發(fā)給您需要的詳細(xì)資料或者照片。9 U l5 G: W# k U- B
由于我廠在天津塘沽開發(fā)區(qū),所以周邊的也可以直接來我們這里現(xiàn)場研究,非常歡迎。4 j. @! u# ~1 u( i
: {4 y7 a* q5 X/ ~! [9 H最后還是那句話,銀子就在這里,有本事的來拿吧。
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% `, ~+ {: V( \" _3 A補充內(nèi)容 (2014-10-22 15:36):
" E, x4 K- R+ \" E% _' \( u `我們做過試驗,用不帶 純錫電鍍層的框架去沖裁,則沒有這個跳屑問題。 |
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