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求問,洋白銅表面發黃的機理

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1#
發表于 2015-4-28 16:36:00 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
@一朵嬌粉嫩的花
8 g2 o7 [* @% V2 i6 e8 w2 \5 C; v# z9 _1 o% ~# g7 a
先表態個不好意思,從回帖里得知您是表面處理的行家,就斗膽的@您6 W$ c. ?, K$ D7 A6 d7 ]* t

0 g7 G- i0 g' {7 G1 K$ R$ s6 U7 h先述說事情緣由,原材料經過金沖壓車間沖制后,需去除沖壓過程中的壓板油(潤滑作用),采槽式掛籃式超聲波清洗,一站用水基堿性并加熱除油,二站為清水沖洗,三站是溫熱水浸泡加溫,四站為90多度熱風烘干。全程都使用反滲透水處理機出來的清水。
, ~! o4 k% w$ Q5 z/ u0 v
" E( T7 s2 O3 \" M. |在除油后就會發現時有時無不規律的表面發黃斑點,在烘干后發黃斑點情況會加多。) \/ A2 Z6 Q: }. j  P1 r1 u

4 {  K& B3 c6 _3 v* b. z9 c4 y請教,洋白銅表面發黃的原因。
# v, U& n' r" I; Z
0 {) X2 O/ ^) @5 t; B. ]0 a感恩。

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2#
發表于 2015-4-28 17:06:23 | 只看該作者
呵呵,說真的,我現在看到銅材清洗變色的問題就頭大啊,大家都出這樣的問題,說明夏天真的來了
5 a' ~- J4 g0 i. s% L# R1 E
: D7 P8 P* Q  ], s4 y) |$ A/ j& Z! k銅材清洗其實比電鍍更難,因為銅的合金種類太多,各種材質對應的清洗的適應程度也有不同差別,籠統的處理也比較難
$ `( W  R3 L2 ~& B
) E* D$ U! u2 L3 ~8 P* F% A不過您描述的已經非常清楚,我大概分析下,對與不對還需要您現場驗證3 J) F; T( \4 z. d6 F! ?7 a6 I) ?

5 Z' w1 z3 Z  Q& X+ C5 n4 y1.超音波功率的穩定,這個是很多朋友會忽略掉的,其實超音波的功率對工件表面是有影響的,功率太強會損傷工件的,這個有涉及到超音波槽體的分布什么的,具體的可以咨詢一下做超音波的工廠吧,或者先把功率調小一點來測試
) F7 v4 w# [4 X# V, O% T' X8 j4 g* x+ [% k7 L
2.脫脂劑的選用,在不缺錢的情況下,建議大家買好的,知名度高一些的專用脫脂劑,因為銅不是鋼鐵,它就算是添了其他金屬,增加了耐蝕性,它依然是容易氧化的,脫脂劑的堿性和一些表面活性劑是對銅基材有傷害的,最簡單的證明,一些銅件在脫脂劑里浸泡10分鐘,沒有變色,但是你溫度高了就會,時間長了也會,這個驗證最好做
1 i3 D3 a; y2 I6 j+ L
% j9 G  l/ g) P- U( X5 s5 S3.因為脫脂劑其實不容易洗掉,我們會再后續水洗多洗幾次,這樣增加了在有水情況下接觸氧氣的機會,也容易讓銅氧化,所以在設計的時候,盡量依靠水的流動來清洗,不要讓工件出水面
" E+ {7 m. `" `. ~3 h- h$ \6 j# l' W+ D6 ~4 c
還有,不穩定的出這種問題,我覺得最可能的是你銅材沖壓之前和或沖壓后清洗前有輕微氧化,但是因為有油污,看不出,清洗之后會變明顯,這一點,還需要您現場追蹤,新原料和舊原料,剛沖壓完和沖壓完放置一段時間的工件,在同一個清洗條件下是否會發生變色的問題
: A: u) U0 d; d5 `8 Y) M, Q* |( j& F5 p( ?
或者您拍個清晰的照片讓我看下,可能更有針對性一點
0 D& P4 n; i1 j& c, ^# f& ~8 q" W' H) p
以上,僅供您參考,自動線清洗有時候也要考慮人為問題哦,因為這種清洗對自動線來說是不連續的,哈哈

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真是行家,大俠這方面高手  發表于 2015-5-1 14:52
當時出問題的制程是在3月~4月份,俺調出各批制造日期后并在網上查核當時的氣象資料。  發表于 2015-4-28 17:45

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獨自莫憑欄 + 1 熱心助人,專業精湛!
の小南灬 + 1 熱心助人,專業精湛!
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3#
 樓主| 發表于 2015-4-28 17:40:35 | 只看該作者
一朵嬌粉嫩的花 發表于 2015-4-28 17:06 - d# Y2 I. U- L+ E9 i& h: w: a) s
呵呵,說真的,我現在看到銅材清洗變色的問題就頭大啊,大家都出這樣的問題,說明夏天真的來了# `& b' R% L* w* {, D7 q6 x

% g9 U+ L( x' L7 d# d銅材清洗 ...
  1. 3.因為脫脂劑其實不容易洗掉,我們會再后續水洗多洗幾次,這樣增加了在有水情況下接觸氧氣的機會,也容易讓銅氧化,所以在設計的時候,盡量依靠水的流動來清洗,不要讓工件出水面
復制代碼
除油時是完全浸泡木有露出水面,除油槽的水是不外流,但是有槽內水有在流動。' y' w6 d8 b! D+ S: e& G

! q7 g9 W5 J  V$ p1 h清洗時的槽水是連續添加和溢流。) G" r- F. ?+ H! [. {' b5 a' R

+ O5 |! s4 Y$ s2 d在除油后取出掛籃目視檢查就會有不規律的發黃斑點。
! p0 B, U' o8 x2 C4 ~4 E; F+ Q# }% V7 t  g/ H3 w; s# Y2 q( ?5 [
這案例是在12年時的事,當時客訴產品表面臟污,后全檢成品倉庫時更暈人,不止是發黃而已,還有很多棕紫色與黑色斑點甚至是銅綠。產品是用塑料袋包裝,內置數包干燥劑,外用紙箱盒裝,放于除濕控溫倉庫里。
/ I$ a) s% N% D/ P& t5 J
4 Q9 i* m7 z. W! }當時的做法是在烘干前加鈍化,烘干后全檢。這樣就木有再發生客訴。
* L' }7 `8 f8 f7 J8 }; n" E& g' \9 @% }7 M
雖然將問題控制住,而內部損耗還是無法有效掌控,究其原因還是未能找到根本原因。& e1 G- A2 c9 R9 v- i2 O: M

; w# A* W. o0 H1 R2 d8 Q; _3 y
( v* b7 ]! g; o) M' i+ a' `  C: F

點評

除油完成后即有發黃斑點,這樣的問題可以通過后續鈍化解決? 因為看你的描述,我覺得是類似的固定工位的自動清洗線,所以沒有加鈍化制程, 但是有鈍化只能解決成品烘干或者儲存過程中變色氧化的問題,應該不能解決  詳情 回復 發表于 2015-4-29 08:07
4#
發表于 2015-4-28 21:09:49 | 只看該作者
腳踏實地的做
5#
發表于 2015-4-29 08:07:05 | 只看該作者
LIAOYAO 發表于 2015-4-28 17:40   T  v" l; j* h+ v3 O* H- C
除油時是完全浸泡木有露出水面,除油槽的水是不外流,但是有槽內水有在流動。
3 M0 t2 l( [. ~& |0 s! _$ J! j+ W: O& }9 Z& }
清洗時的槽水是連續添加 ...
) M# x3 ^3 _6 t1 J
除油完成后即有發黃斑點,這樣的問題可以通過后續鈍化解決?4 {+ F0 v5 a* f
因為看你的描述,我覺得是類似的固定工位的自動清洗線,所以沒有加鈍化制程,: ?% g9 T2 J7 v3 b$ D8 C/ B
但是有鈍化只能解決成品烘干或者儲存過程中變色氧化的問題,應該不能解決在除油過程中就變色氧化的問題吧?5 h% M. ~; {; g

點評

這個在清洗已經算是全自動了,因為只需要人工上料下料,其余線上自動運行,還是找找制程管理已經素材管理的問題,我覺得和我一個朋友碰到的問題差不多,和你類似  發表于 2015-4-29 09:57
不能,有問題的是全檢挑除。 清洗機是多槽式,自動下降入槽上升出槽,移位,屬于半自動式。  發表于 2015-4-29 09:10

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6#
 樓主| 發表于 2015-4-29 10:18:04 | 只看該作者
一朵嬌粉嫩的花 發表于 2015-4-29 08:07 / j4 v& u2 v' h% b" k; J0 b2 _
除油完成后即有發黃斑點,這樣的問題可以通過后續鈍化解決?. ?. U! o4 r+ ~
因為看你的描述,我覺得是類似的固定工位的 ...
0 y' F9 ~( u2 m8 p
俺當時的決策是先解決質量問題,保證不會再出客訴,之后再慢慢克服根本原因。
7 A+ n2 M. u, |3 @. d9 y: J/ B2 ]6 @) R& b3 W+ O  d7 [8 t
往上溯源追查,從沖壓車間-經銷商-分條廠-銅板廠;往下全程跟蹤,由清洗車間-組裝-包裝-成品庫-物流-客戶倉庫-使用者環境。6 l, G" b* U, L7 M

" i% ]$ H# e/ U3 k7 J俺一直認為發黃就是氧化的一種表征而不是單純變色,從網絡大量搜尋查閱資料,結果都是復印機效應,只有少數文章會提到氧化,然后。。。就不再深入。于是俺轉換搜尋關鍵字,改查找黃色氧化物,棕紅色氧化物、黑色氧化物、綠色氧化物。經過個把月的折騰后大概理解這些氧化物的形成條件。7 i: g' u% d( p4 A
. d3 \( y/ y! s: X
于是嘗試著在沖壓過程加入鈍化保護,批量有限效果很難確認。這動作只是在減少內部損耗而已,不是根本的解決方案。先前在倉庫的成品也是大批的出現表面瑕疵,總不能就直接報廢處理,那些可都是銀子吶。聯系了電鍍廠討論后認為可行,先小批量的再處理,隨機取3個樣品進實驗室高溫高濕測試,24小時后檢查確認重工的效果,其余的返修品全檢確認再處理的不良比例后核算成本,還是值得去重工。便將倉庫的成品全數送去再處理。
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0 o4 P9 D* x$ @6 d) _3 P. g- V, K
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6 c$ }# H$ f" h+ ~( P& f

點評

變色肯定是氧化,這個是不用懷疑的 但是要完全避免很難,因為前期特別是在素材階段,沖壓的油污還是很影響顏色的判斷 我們建議的清洗流程 素材---除油----水洗----酸洗-----水洗-----純水洗------鈍化---  詳情 回復 發表于 2015-4-29 10:27
7#
發表于 2015-4-29 10:27:14 | 只看該作者
LIAOYAO 發表于 2015-4-29 10:18 $ j9 ?) s8 E* {1 c/ j- D
俺當時的決策是先解決質量問題,保證不會再出客訴,之后再慢慢克服根本原因。
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9 c- d9 h- e" C% v' N' ?往上溯源追查,從沖壓車 ...
9 e1 s/ z5 b; N% i0 d
變色肯定是氧化,這個是不用懷疑的
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但是要完全避免很難,因為前期特別是在素材階段,沖壓的油污還是很影響顏色的判斷9 B& |1 u; h2 d5 X& G$ T! T: f
5 i' K, v- R' a) m$ j! d
我們建議的清洗流程) `# L) J9 j* S* O. O0 ~7 z

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& S7 y8 L" n1 M2 o" w# I素材---除油----水洗----酸洗-----水洗-----純水洗------鈍化-----純水洗----熱純水洗----熱甩干機甩干6 l3 |  Q% U" ^% R
) \. G5 {" H& |5 K
直接最后用烘干的方法很容易殘留水印,但是采用甩干就會好很多
1 H# ~' t: ^; g6 c9 b/ \

點評

水印問題倒是很少,俺廠的操作程序可以克服。  發表于 2015-4-29 10:45

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8#
 樓主| 發表于 2015-4-29 11:18:24 | 只看該作者
一朵嬌粉嫩的花 發表于 2015-4-29 10:27 $ e( V$ y7 m) @: p) E7 m; P
變色肯定是氧化,這個是不用懷疑的% c- n$ {4 ?* D! K$ Z. R

9 R; [! ?9 ~. Q, Z" L但是要完全避免很難,因為前期特別是在素材階段,沖壓的油污還是很 ...
4 S8 S7 D& k2 y) d4 M& ~* _
在這類型產品是外觀件,除了發黃外連表面刮痕都有規范要求,內部不良品里也有不少比例是刮痕。為此與那批重工產品做過對照,還從客戶那邊得知競爭廠的質量是優于俺廠。為了有效降低內部不良成本,俺也計劃要引進酸洗的制程,采用環保酸洗藥水再配合后續水處理與廢酸再回收使用,目標是零排放廢水。當然這部分得先自行化驗檢查并定期取樣送檢,不然只要來查廠就肯定被封設備。
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酸洗這段過程木有表述是與發黃機理無關。
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. \* [4 l- |4 q) k客訴是在5月份,而在13年初于部門都正常運行后,廠里另外派人來接手,俺就木有再去追查發黃的機理。13年第三季后又有客訴表面臟污,接手人來問俺當時咋處理。在被派去接這個部門前,這類產品是處于虧本生產,俺接手后已經轉虧為盈,并看好13年的業績,當時要俺接手時俺是不咋樂意的,而等俺理順后等坐享成果時又要交出去肯定是更不樂意。因此就語有保留。
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自己還是再去追查發黃的機理,還是從氧化的觀點去查找,一段一段的去查找核對與判斷,因未再做實驗確認所以只能是用判斷。眼球焦點逐漸聚焦在“氧”這里,氧化的主要兇手。之后一再去查找各個金屬的活性順序,還有銅合金的組成與腐蝕之相關材料。最終認定還是水的問題,解決水的問題就可以解決清洗發黃的問題。
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水的問題,不好說,RO的水質一般正常維護還是有保證的 公司的人事斗爭到處都在啊 你們公司要做零排放,很正規的企業啊 反正我看到銅清洗的問題我都頭大,以前做加工的時候,碰到這一類訂單俺都推掉 洗  詳情 回復 發表于 2015-4-29 11:30
9#
發表于 2015-4-29 11:30:06 | 只看該作者
LIAOYAO 發表于 2015-4-29 11:18
$ r8 q/ i- x" z% n8 P9 `# B在這類型產品是外觀件,除了發黃外連表面刮痕都有規范要求,內部不良品里也有不少比例是刮痕。為此與那批 ...
6 r% \. S. g8 _1 V+ B, S
水的問題,不好說,RO的水質一般正常維護還是有保證的7 a8 r- v5 q7 g& Z( A

0 \  p- s3 Q& x$ T公司的人事斗爭到處都在啊8 {% }8 F: J, s

" V  r) s8 Z  `- [你們公司要做零排放,很正規的企業啊2 D. m; I8 R4 G- m
* Q/ J) X0 V; z  r& Q5 p% d2 B  w: y# x

; W" n: t2 B5 S1 {" W反正我看到銅清洗的問題我都頭大,以前做加工的時候,碰到這一類訂單俺都推掉
# t; g1 |& k! ]8 k9 @7 K/ @7 P1 a7 @. }& B; s2 o. G
洗掛了一批,一個月的加工費都賠不回來啊4 G4 G- g" z) _/ l6 d

點評

RO機定期更清洗濾材與換濾膜。按照飲用水的標準來檢驗是完全合格的。俺還是固執的認定清洗發黃是水的問題。 ^_^  發表于 2015-4-29 11:35

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10#
 樓主| 發表于 2015-4-29 11:47:20 | 只看該作者
一朵嬌粉嫩的花 發表于 2015-4-29 11:30
$ j. g2 Y0 z$ N水的問題,不好說,RO的水質一般正常維護還是有保證的. R  [! J$ w' i7 t! w) H: ]5 ^5 e4 d

1 @/ H* V1 A' P& G$ r公司的人事斗爭到處都在啊

* s6 y8 H- `9 t1 u" ]做零排放是要成本,這個費用與被罰或被封廠整改的費用相比,就顯得是很微小,而且給客戶的感受是不同的檔次。
7 R$ K6 L( ?; j2 l+ _9 C
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