新技術在維修中的應用
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我們日常的維修工作,很大一部分精力其實是在對故障的判斷這個環節。面對一臺趴了窩的機器,首 要做的,是找到問題所在,再根據具體情況采取合適的方式進行機器性能的恢復。 ( K2 X/ _- x& J p# E
真的找到了毛病,剩下的好像就比較簡單了。需要調整的地方調整好,破損的零件更換掉,等等。由于修復手段和成本等原因,一 般通用設備,更換故障零件比修復故障零件還要普遍些。當然了,像滾動軸承之類的零件,一般不用考慮修復,直接更換就好了。 $ z/ q5 u$ {4 Z
不過,確實有些零件,如果方法得當,修復的效果不比更換差。 # z; @" A$ f+ [$ K' R
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10多年前,剛剛工作不久,曾經經手過一臺無心磨床大修。其實,設備保養的還好,但是主軸精度不夠了。全部拆解,發現磨頭的6片軸瓦,有3片的局部有輕微線條狀劃傷。主軸的滑動軸承部位有少量劃傷。 2 r- H3 \8 h1 l9 t0 X0 R( v4 N
主軸修復比較簡單,磨掉表面傷痕,鍍硬鉻。再磨到尺寸,研磨拋光。新的一樣。
4 f. {0 O9 m1 V3 ?! _/ Z 主軸原軸瓦的工作面,刮削的很好,小小的圓點,均勻整齊。師傅開玩笑說,咱們的水平,刮這個軸瓦,估計越搞越糟。于是,用 金相砂紙將劃傷的地方輕輕打磨,去掉劃痕。那個年代,特氟隆工藝還比較新鮮。我們把軸瓦送到了噴涂車間,表面涂特氟隆。這個涂層不是一般不粘鍋的那種,是我們軍品車間噴涂在飛機燃油泵上面的。耐磨性很好,且有很好的自潤滑性能。
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所有零件準備好,安裝調試。冷狀態,主軸間隙一般調到0.015mm 左右就行了。灌油試車,震動比較大。拆掉后主軸做東平衡,再次安裝,運轉良好。6 @' U# R0 z/ o2 I/ P0 A ~
繼續縮小主軸間隙,到0.012mm, 運轉正常。
, G/ ^- e7 r1 m- v# } 繼續縮小主軸間隙,到0.01mm, 運轉正常。師傅說,這個間隙,如果是普通銅瓦,已經不可靠了,抱軸的可能性很大。
) P' F$ C: ]' n, y" x! G: E Q 運轉一天后,繼續縮小主軸間隙,到0.008mm, 開車后10分鐘左右,“吱”的一聲,主軸抱死。馬上停車。
2 D) i- V" M8 L" N$ [: ]3 V 提心吊膽地拆開主軸,發現軸瓦的特氟隆表面,除了輕微的摩擦痕跡,失去了原始的光澤外,沒有任何被破壞的痕跡。松了口氣。于是,再次把主軸間隙調整成0.012mm.交付。 1 C$ U/ D5 [6 B: i9 ~' W8 G
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事后師傅說,他以往調這種動壓軸瓦,曾經試著把間隙縮小到0.012以下,但是基本無法工作。這次只是為了試驗一下,特氟隆涂層在實際應用中,到底能夠起到多大作用。
: g4 G6 M E9 I) \' O+ P3 Y% R 實踐證明,在這個應用中,新的技術,可以將主軸間隙縮小13%。間隙的縮小,可以近似的認為提高了主軸的運行精度。更重要的是,涂層對銅瓦和主軸都能夠起到良好的保護作用,延長部件的工作壽命。 4 h* F$ @$ c1 ? J4 ]* H% S
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天水藍 2008-04-23
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