同樣的轉速,同樣的進給,同樣的刀具,同樣的毛胚,加工最后工件切斷不下來
- w8 s5 L7 D8 {% J7 m6 t& V+ v8 @9 @ r
以前這個工件也做過,刀寬3mm,切斷時的轉速500s,現在切斷轉速300,刀具一碰到工件就有崩刀的聲音,而且特別大,后來更改了轉速,降到110s,崩刀的聲音才變小,但是還是沒有上一次加工時那么小的聲音初步判斷是機床主軸在裝配的時候有問題,因為機床在空轉到500轉左右的時候,就有聲音,類似于共振的聲音,而且以前用同樣的機床就沒有發生這種情況8 ]# v2 s: n1 E7 P
4 c8 O& F6 K* r4 O據說,一般的機床在出廠前,會做專門的切斷實驗,同樣的程序切同樣的槽,如果崩刀就可以認定機床主軸有問題,需要重新裝配,但是目前的5 a3 h' g: L" d5 \+ }
情況還真沒有確切的數據來說明機床主軸有問題9 u1 h( w6 C" B" ~! `9 u
( b+ ~; f8 F/ V1 L# L9 O
9 Q, a: D, X) M% V' i2 d- j" w墊圈的厚度還不均勻,還好精度要求不高,勉強切下來就算完事了,精確厚度可以上磨床再加工
* a6 h( A, _ M. [) t& Q1 C* X; ?: @& c
' @) ~3 u5 }. v6 @
|