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料斗(合金)優化,請教

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1#
發表于 2016-1-27 15:17:15 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
圖中工作原理為氣缸運動帶動插板打開關閉(插板與下部圓鋼制軌道為面線干摩擦),控制箱體中物料(合金顆粒)下落。
目前存在較為嚴重的問題如下:
1、當物料太重(多則五六百公斤),氣缸拉力要求較大,以至于氣缸選型大,位置占用也大;同時,物料越重插板與軌道摩擦了也增大,還有插板變形也增大,從使氣缸的有效拉力降低,影響工作;
2、雖然在箱體與插板間增加膠皮,但是還是存在卡料現象,有時因為卡料直接使得氣缸停止工作。
望各位前輩、大俠提供寶貴意見或者更實用的結構,不勝感激

QQ圖片20160127144347.png (74.25 KB, 下載次數: 143)

合金斗

合金斗

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2#
發表于 2016-1-27 15:52:49 | 只看該作者
氣缸與出料口都放在側邊會不會好點?
3#
發表于 2016-1-27 15:57:37 | 只看該作者
  減小摩擦唄,滾動、氣浮。
4#
發表于 2016-1-27 17:14:37 | 只看該作者
插板下面適當增加槽鋼做加強筋提高強度,還可以以槽鋼做導軌增加拖輪來回推動;插板和箱體間留有一定間隙,前端可以用潤滑性好的刮條彈性壓緊,磨損了可更換
5#
發表于 2016-1-27 20:08:17 | 只看該作者
可以采用扇形伐電液推桿結構,直接外購
6#
發表于 2016-1-27 21:55:41 | 只看該作者
西斜 發表于 2016-1-27 17:14
插板下面適當增加槽鋼做加強筋提高強度,還可以以槽鋼做導軌增加拖輪來回推動;插板和箱體間留有一定間隙, ...

這個方案不錯!!插板設置加強筋或者增加厚度;插板兩側設置滑軌配滾輪,減少氣缸在行程方向上的阻力;箱體下沿與插板對應的地方留有一定的間隙,在箱體下沿設置刷板,間隙由刷板封住,在氣缸推拉的過程中,刷板可以把插板上的合金粉末刷掉;刷板要可以更換。這點跟樓主不同。
7#
發表于 2016-1-28 07:24:14 | 只看該作者
樓上好辦法。另外你這個氣缸安裝方式應該優化一下,改成鉸鏈連接;膠條為了更換方便建議裝在外側。
8#
發表于 2016-1-28 08:11:46 | 只看該作者
插板底下可否改為直線導軌,摩擦會小很多
9#
發表于 2016-1-28 08:19:30 | 只看該作者
以前做的擠絲機,也是桿自動供料,原理接近




10#
發表于 2016-1-28 08:36:50 | 只看該作者
減小摩擦的地方,效果會好些
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